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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
) @* p+ @1 [) W2 U& t% ^1 R! Z " t6 y3 Q3 O( o/ n
& X* y$ m5 v( f3 V" ] % `+ W" [9 Q8 u4 l
0 }9 {1 Q+ F8 d4 l1 v% M8 y
# F* a4 i/ ^! u7 h) x- w7 M7 f e% L6 C0 ^$ M
6 A3 q4 C) \) n' c4 Q 0 f8 C R: `+ }' B. U, Z
7 T+ g9 F. h# v/ x) W2 ]+ z. U
1 E, o% d' f/ I5 r7 X/ y
7 a2 A% h. ^) m8 _ + f8 n5 b0 I' H) g/ q( Q6 \
( a5 J& U/ _1 a, J2 @( Z# T
* \2 k; I$ |( t1 x9 o! R8 A" Q
7 ]) ?" n( }+ Q7 }, F1 概况
8 B3 E) K2 Y7 F P, n 桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 : [; b' }! A2 u, s4 a* M
- K! v- f/ s+ A% K0 \
' ?- J! K" L/ r& r ?
& H" F: M6 j! U' k. ]表1 废水水质情况 ' B0 c8 |. ?& h
/ z3 V- I: T! d2 ?+ a! I' h' W2 Z# `- Z
- E2 F8 N5 ^" L2 q- w项目
1 u N7 a1 x0 F" }9 d: o& q4 l% t
& j0 g* R' T- I6 v" {7 LCOD cr(mg/L) + y8 K0 C y/ _, t
$ h( h: r& b4 v: A' S0 t3 e7 TBOD5(mg/L) * p5 O2 @0 {3 A0 y- d1 O
; _* ^3 L: d9 w4 s- {, @' a8 oSS(mg/L)7 L% Y; P* u0 G6 N% D
$ B: r( h5 Q( D/ }) X) b$ J/ K. p4 |2 R3 Y. A$ [6 s
洗米废水0 E" ~" P0 ^! H0 {, I# K& l
" t- h) G8 w% M; U
1100~1500
+ I" |2 h% Y; F: X, c8 [, v$ x$ V8 X1 p. H
400~600
( F0 C6 s; t. }( N+ j5 l5 c; i: |9 ]2 ?( E, _" H" D
150~200
+ g2 A3 I' l9 B3 a2 工程特点和设计方案
: ~+ u/ X5 d# n3 e& B) n2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: " N7 B: E. N7 ?1 s% j
3 工艺设计
1 Z: u" f1 b, K2 _1 G" a3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 9 N. z, w& [6 u$ Z& ]0 H
7 M- ~, v: l5 ]/ W x) l3.2 主要构筑物和工艺设备
2 T; z& i) q9 u" n; v7 W 主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
/ Z5 l8 D& Z I+ Z+ B# v$ {
# k6 R, |$ u$ U% B6 l0 i t
% u( I9 s: s. }+ e5 \8 s$ q5 P! @6 d4 s4 A1 L. O1 U* o
表2 主要构筑物及压球机一览表 % U: Q; N. S8 m3 o% p( Q
' b. o: L9 c7 V" ]6 d
+ u) y* W/ [- W" P- q
5 h& c& Z/ D4 H7 V; I+ O序号* w9 a1 y8 i- t
' S5 g% y* k. a. j; f% p' _名称; F) }0 I6 t" n" v
# [. g3 n i* m
型号、主要尺寸/ I& {" k% v; u/ v; _; K8 C
* q1 J1 [7 z( G备注7 Q* z- d; S2 Q7 s' M9 W% j
# n/ u! [! {. @- V5 p
- h! q- F& y2 J3 H17 ~' v! F: A& R Z* t
& ?0 C: l# E: j' Z& O! \1 i( m% Z! Q
沉淀池
5 s V4 b7 c$ h: ]9 C) N- q, s/ U1 k; T! n' |5 \3 Q
钢砼4×1.5×2m3 A0 ], A+ ~1 H2 O0 l
1 w7 w |9 L; |+ _1 [; m, S" l7 y
HRT=2h
4 \6 j7 }+ w) _) O. N, P0 r8 v. n; J g$ t4 e- d
2 L* Q) t# b' C* V1 q! v
2
# j, F7 W* T0 i# G# a2 T! W- {* R$ }6 F1 ^/ j, S0 v8 s. N
水解酸化池/ R- A$ o& v8 }5 n
. u/ G: h8 I d a# G
钢砼4×5×2m
% x; `, u! o4 @
) q( z4 \- C9 dHRT=2d
7 X4 A" \- }# Q3 I% h" p3 J5 M
- s. n( J1 F: @8 z6 D* j
& b% K4 B b. e0 V3 b( Z1 ~3
1 J6 C. [& G! C9 K8 A; f( X- M- z5 w! V/ b8 i* K# [% F: V; V& Z
SBR反应池; S* u' F7 d2 j- A
; n+ U( D- q2 v3 _# {0 k: Z钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m, J* G# ?% O$ C6 T) _5 n
+ W, B% t9 h% q: X0 R+ u
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h4 N' T4 p, H4 A$ M& ]: B# W
, h. j% {- M3 O5 r' A% N, d3 l9 u4 T+ H& [3 E5 K% s
4! ^% N" F4 D7 X1 k$ w: A
' E9 C6 ]% x- T5 S3 F: P( T
鼓风机房1 R4 X* U$ ]/ d7 f( }* a5 e
* I$ l$ y2 ~* z+ M2 H6 w3 z
! l, P; [ D( G: o; r/ U5 {3 x, w; Z8 `/ q
利用原车间. L) J% [: C3 ]2 D9 K. R1 ~" x3 {: L
7 r9 K2 I8 F. ?8 @8 H2 b7 H$ e# p F. q6 e" Z2 F
+ D3 T! x; u! _- |" Q7 q' ~
表3 主要工艺设备一览表
/ ?0 O4 _0 ~3 U- r9 |3 ]* ]
- F+ V8 J/ n/ G0 i% {! s& p4 i% J) e1 Y! |; w" I0 v
6 }0 Y$ p) p2 U* _7 Y
序号' h- Z7 X+ @/ r2 f
. z/ o. H% ^" K$ f' ^6 _. H, ]- e2 Z名称
0 Q0 |6 e4 V& G9 q! {
9 H: W# P8 e) @- n& S规格
3 Z/ F* S: q. d$ I: v3 f/ x; Z0 V1 b
数量
% i ~+ k: x' O. [/ q i, _$ k( Z [) n# N" F/ ]' A
备注
! v% M: u; R' E) S* N/ l" B Y; l$ L
' C# }* o+ _( @6 r8 N1 I7 ?* k) z
. F( G+ ^+ J- N& |2 q6 s- u6 W( e1
* c3 o O! _7 l3 {, R( u, y6 B3 h, e
污水泵8 h m; x) g" N1 R
" K. I$ E! c. b* D
50WQ15-15-1.5+ I' ~* }/ o+ W
1 k" l- l* H9 B/ \" [/ u$ f! y$ X9 R2台
2 b$ G9 T1 D/ c6 h* }2 k
' X8 R9 b) j0 _7 D9 V, K
$ s% {+ [- G! N! @( U6 [: @8 L- ~8 U1 C- T5 F9 m
- I+ L) U" ?* M8 Q! z
2$ j6 M- a1 B6 R5 v6 u x( p: z
* A2 P; v3 I$ h; V8 J
曝气头
. ~' ]+ L6 T: X+ N( [8 a4 p/ m+ Q0 Y6 Q8 R- z9 ]' y% }
ZBK-A可变微孔曝气器
. b' n9 o' K3 e) W! q
" }7 x9 H4 g7 t y9 L& P50个2 T4 B2 l c+ z8 F
6 d1 G4 t# B! L+ E
) j! g0 j: y8 d9 Q9 ]# A0 G' W
: S1 q8 \# d+ `6 L
3 i* |# W2 E7 A0 s1 Q; ]% W3
4 G( ?/ w. N8 n; p; G" y: u3 B: n8 w1 {3 v; k; g+ N2 l, o
罗茨风机
* J5 v& H; l: a; m4 P% t$ m3 ~
8 S1 }9 ^5 E% dTSB-50) b9 [9 `* M4 N0 E& l
" }. B8 D3 i# }9 @$ P- ?' ~2台
# l: e; k. b) k. V7 T9 E$ E+ ~- W9 }* V% P& Y" w: g& r
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
( S+ u- o) ^+ D* c: s; ^, t+ @" W6 j2 p' v# b- m% f- X' P. Q
6 G( Y# u/ K0 g, _, o44 _; K. o) U& y1 G
2 D \8 x/ j; g1 d止回阀- _! R) O+ T; B
7 L+ a! k" o7 X* u$ f) n x
H44T. G- A" f7 Q! }2 R- U7 p
2 \, [: R& D# S# o8 H+ V2个
) c4 j# P# T% J4 C4 B! ]) {. P1 r" K3 \ o' O9 D) i6 N- G
; b; h' _& P- O) q9 w+ M7 G5 m
. H) R5 [( K+ W2 p) t g7 L2 k
, R" q- |$ H8 n. ~( G2 c3 c, n* n5
) d/ K1 h9 `+ ?8 M7 t8 V t5 I8 S9 n9 t+ B4 @5 N
球阀
0 n) w7 S2 k. g3 O$ ^8 V9 Q* a
" [" B4 @" C& u M1 Z6 kDN150
& p+ |/ c7 C9 x0 u& L
: u @) U6 C( T6 X# g: C! d# r7个9 X" o+ _- p% k/ U2 c8 F* B
2 e$ _* m! n8 _5 r* o Y% p * s' \0 _7 `( m; k' {- ?: Z) f
4 处理效果
& E8 i/ l' }6 b/ P 工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
' c8 `4 l- A! w- L& W a: X2 D" S* B" L& }* R
( e' K$ Q: o* b+ F8 ]( z) i- q9 e4 J
+ }3 b6 E( c& ^; ?表4 废水水质检测结果
5 E3 z+ O$ k0 O3 S% l) t [4 O
8 v) p& U# \5 m, o8 i W E W/ d% ]8 c m5 m7 ] T
# m# `$ ^: i6 ~/ ]2 V3 V. q7 b
水质指标
* O2 W# N" Q, n: u" m s D9 [, o* k; W: a
COD cr(mg/L)
1 }: T4 w6 S2 B0 n2 B3 _3 d K/ o; q S5 A6 Q7 v ^) R
BOD5(mg/L)
* v, `6 u7 p' s3 P1 b$ B) J- |7 `! b' Q/ H H
SS(mg/L)) ^* Z% m9 Z; t Z& h& ~# O
1 l( q3 f1 \+ E: _' G& W% I5 z& V
- s- g# i V' l- j- u进水
/ ~ Q! J4 u7 t+ z4 ~2 ~
9 Q2 [- R5 X4 a4 p1 X0 o( A1500; s4 {* p1 j; y/ h
) s" y: C& I/ g+ K8 G) F, {500/ m/ E g1 ^: M% ?
6 J- k- q8 ^' L. }1 P; r: k& @9 j140. S% P/ s6 i* ]! g& J. E- F* `
' R, H" G3 L( c7 Z* ^- D
, g& P9 o+ Y8 O Q) x2 U% k" ]出水
7 C6 U9 l- u& m' w. C8 _: h& }
' c9 a) h. {4 \4 G1 L56& \' j5 z7 a3 v0 c0 y3 s; Y
0 ]( o( q, j3 |- }
18- d* t" ]0 F! C$ b
1 r: O. b% P- p0 k! C
83 M9 E8 w. I( N- \) ~
" T* o* d: j& q3 [$ d/ \# r8 p1 b5 L' w+ }4 h7 A6 \5 o& l N
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 2 I9 I2 v7 w0 q$ ]
从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
/ p- p* ]- s m6 A$ N5 讨论
4 ]( \, Z8 S- F7 |2 T5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。 1 |" x6 k9 ]2 e' ~% n1 `
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